厂家按需定制:商丘饮料厂污水处理设备 刘经理 173,3792,8703(wei信同号)
饮料生产企业主要产品为果汁饮料、纯净水、牛奶饮料等,厂区废水主要来源于设备清洗、过程产生的生产废水以及少量生活污水。废水中含有一定量的过yangyi酸,主要污染因子为SS、COD、BOD5、TP 等,废水具有排放不稳定、可生化性较好、悬浮物含量较高等特点。
商丘饮料厂污水处理设备工艺流程
废水经过格栅去除固体漂浮物和悬浮物后进入集水井,经一级提升泵提升,进入调节池,调节池出水进入气浮设备,为了防止由于水中悬浮物在调节池中沉淀而影响调节池的运行,调节池中设有穿孔曝气管对其进行定期搅拌。废水经过气浮处理后由泵提升进入水解酸化池,部分有机污染物得以降解,并且废水的可生化性也得到改善。水解酸化池出水自流进入生物接触氧化池进行好氧生物处理,出水在二沉池进行泥水分离,二沉池出水经曝气生物滤池进一步深度处理后达标排放。水解酸化池的剩余污泥及二沉池排出的污泥进入污泥浓缩池进行浓缩,浓缩后的污泥使用带式压滤机脱水,脱水污泥外运。污泥浓缩池上清液及带式压滤机滤液回集水井。
商丘饮料厂污水处理设备工艺特点:
原水悬浮物浓度高,在进入生化处理之前必须去除大部分悬浮物,以减轻对后续生化处理工艺可能产生的冲击。预处理阶段采用了格栅/曝气调节池/气浮工艺,可以确保后续生化系统的正常运行。
工厂生产过程中PET 洗瓶废水中含有guoyang乙酸,具有酸性和氧化性,导致废水在某些时段pH 值为4~5,废水进入生化处理前必须对其pH 值进行调节,以保证进入生化系统的废水pH 值为6 ~8。
针对水质特点和工程用地情况,生化阶段采用了水解酸化/接触氧化/BAF 工艺,并采用了池体共壁的设计,在满足处理效果的同时也程度地节省了工程占地。
为保证出水中磷的达标,生化处理之后采用了化学除磷措施。
为保证终出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A 标准要求,系统设置了曝气生物滤池(BAF) 深度处理单元,运行实践证明,BAF 单元对出水水质达标起到了重要作用。
商丘饮料厂污水处理设备
采用预处理/水解酸化/生物接触氧化/曝气生物滤池多级工艺处理饮料生产废水,系统运行稳定可靠,出水水质达到排放标准。
生产企业废水具有排水不稳定、悬浮物多等特点,在生化工艺之前必须重视预处理,特别是强化对悬浮物的去除,以确保后续生化处理单元的正常运行。
由于该企业生产线运行不稳定,特别是投产初期,系统来水水量和水质都很不稳定,因此调节池的大小对后续处理单元的稳定运行有重要作用。本工程调节池设计水力停留时间为12 h,从实际运行情况看,调节池采用较长的水力停留时间是很有必要的。
由于该企业生产产品中有牛奶及果汁饮料,当生产线清洗和运行异常时含糖类和蛋白质类较高的废水进入废水处理系统后,调节池的酸化作用比较明显,特别是夏季温度较高时,在调节池停留3~4 h 以后废水pH 值会出现突降现象,废水酸化腐败现象明显,对后续处理带来了不利影响,此时需减少废水在调节池的停留时间。
系统来水pH 值不稳定,特别是调试初期,来水pH 值经常在4 左右波动,因此在调试和运行阶段现场需要准备一定量的碱,一般采用NaOH 固体,将进水的pH 值调整至6.5 左右方可进入后续处理单元。
生产过程中PET 洗瓶废水中含有guoyang乙酸,具有酸性和氧化性。经测算,工厂满负荷生产时洗瓶废水水量约200 m3 /d,guoyang乙酸含量约20 ~40 mg /L,与全厂废水混合后guoyang乙酸含量约5~10mg /L,这一部分guoyang乙酸没有进行针对性处理而直接进入后续生化单元。运行结果表明,生化系统对5~10 mg /L guoyang乙酸具备耐受性。
BAF 在运行过程中发现了曝气不均匀的情况,对处理效果有一定的影响,主要是施工过程中池底曝气管安装质量问题。由于BAF 池曝气管上方是2.5~3.0 m高的填料层,因此对曝气管的维修非常困难,因此在施工过程中对重要环节进行严格的质量控制是非常必要的。
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